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KevinOConnor
2022-12-24 00:03:46 +00:00
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commit e1e235a317
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@@ -1801,7 +1801,7 @@ homing_retract_dist: 0
<div class="highlight"><pre><span></span><code>SET_TMC_FIELD STEPPER=stepper_x FIELD=sgt VALUE=-64
</code></pre></div>
<p>Then issue a <code>G28 X0</code> command and verify the axis does not move at all or quickly stops moving. If the axis does not stop, then issue an <code>M112</code> to halt the printer - something is not correct with the diag/sg_tst pin wiring or configuration and it must be corrected before continuing.</p>
<p>然后发出<code>G28 X0</code> 命令确认x轴完全不动或者迅速停止移动。如果没有停止移动则立即发出<code>M112</code>,停止打印机 - diag/sg_tst 引脚的接线或配置可能有错误,必须在继续之前予以纠正。</p>
<p>接下来,不断降低 <code>VALUE</code> 设置的灵敏度,并再次运行 <code>SET_TMC_FIELD</code><code>G28 X0</code> 命令,找到能使使滑车成功地一直移动到端点并停止的最高的灵敏度。(对于TMC2209驱动调整是减少 SGTHRS对于其他驱动调整是增加 sgt)。确保每次尝试都在轨道中心附近开始(如果需要,发出<code>M84</code>,然后手动将滑车移到中心)。该方法应该可以找到可靠归位的最高灵敏度(更高的灵敏度设置会导致滑车只动一小段或完全不动)。注意找到的值为<em>maximum_sensitivity</em>。(如果在最低灵敏度SGTHRS=0或sgt=63下滑车也不动那么diag/sg_tst 引脚的接线或配置可能有问题,必须在继续后面操作前予以修正。)</p>
<p>在寻找最大灵敏度时更方便的是跳到不同的VALUE设置比如将VALUE参数的一半。如果这样做请准备好发出 <code>M112</code>命令以停止打印机,因为灵敏度很低的设置可能会导致轴反复 "撞 "到导轨的末端。</p>
<p>请确保在每次归位尝试之间等待几秒钟。在TMC驱动程序检测到失速后它可能需要一点时间来清除其内部指示器才能够检测到下一次失速。</p>
@@ -1847,17 +1847,17 @@ gcode:
<li>在调整时确保X和Y车架在每次归位尝试前都接近其轨道的中心。</li>
<li>调整完成后当X和Y轴归位时使用宏来确保一个轴首先被归位然后将该滑车远离轴的极限停顿至少2秒然后开始另一个滑车的归位。远离轴端点的移动可以避免一个轴被归位而另一个轴顶在轴的极限上这可能使失速检测发生偏差。暂停是必要的以确保驱动器的失速标志在再次归位之前被清除。</li>
</ol>
<p>An example CoreXY homing macro might look like:</p>
<p>CoreXY 归位宏示例:</p>
<div class="highlight"><pre><span></span><code>[gcode_macro HOME]
gcode:
G90
# Home Z
# 归位Z
G28 Z0
G1 Z10 F1200
# Home Y
# 归位Y
G28 Y0
G1 Y5 F1200
# Home X
# 归位X
G4 P2000
G28 X0
G1 X5 F1200